5月30日,24万吨/年双酚A装置458个调节阀完成调校,运行精准,全部达标。
5月19日,仪表调校攻坚战全面展开。染料厂双酚A车间工艺工程师贺春生抽调9人组成攻坚小组,校准每个阀门的零点和量程,检查反馈信号准确性,调整定位器参数,并联动中控室反复测试阀门的开闭响应速度和行程精度。测试时需准确计算每次误差并与允许范围对比,全行程时间允许误差±50毫秒。这就要求测试人员保持严谨细致的工作态度快速排查问题,确保测试数据的准确性与可追溯性。
中央控制室内,吴思晗、李彤两位“00后”巾帼小将请缨,承担起中央控制室协调工作。她们紧盯DCS系统屏幕,实时接收并核对现场三个作业小组发回的每一组阀门测试数据,将调试指令和参数修正要求准确传达给对应小组。
每个阀门需要至少反馈开度为30%、75%和100%以及完全关闭时的4组数据,这些数据涵盖了阀门实际开度误差、响应时间等核心指标。对讲机呼叫不断,她们需要同时处理多路信息,快速判断并做出响应。这对于刚参加工作的她们来说是个不小的挑战。她们精准找到调节阀位置,精细调节,确保不落下任何一个环节。长时间紧盯屏幕和集中精神处理信息,让她们双眼布满血丝。
现场,6名团队成员与施工人员组成小组,在复杂环境中作业。针对阀门行程偏差、反馈信号异常、阀门卡滞等问题,他们依靠专业知识和经验,通过检查气源压力、清理阀杆异物、重新校准反馈装置等方式,逐一分析解决。新员工王玉淳在实战中快速学习成长。老员工郭立、段旭凯耐心指导,分享经验,帮助团队克服困难。
经过6天的努力,调节阀于5月24日完成首次调试。攻坚小组与施工方紧密合作,坚持当天问题当天解决,共处理216项技术难题。
5月30日,攻坚小组联合施工单位和电仪中心,对前期调试中发现的112个存在异常的调节阀再次检查调整,仔细核对行程曲线、重复测试动作精度、排除潜在干扰源,最终458个调节阀全部达标。
5月30日,24万吨/年双酚A装置458个调节阀完成调校,运行精准,全部达标。
5月19日,仪表调校攻坚战全面展开。染料厂双酚A车间工艺工程师贺春生抽调9人组成攻坚小组,校准每个阀门的零点和量程,检查反馈信号准确性,调整定位器参数,并联动中控室反复测试阀门的开闭响应速度和行程精度。测试时需准确计算每次误差并与允许范围对比,全行程时间允许误差±50毫秒。这就要求测试人员保持严谨细致的工作态度快速排查问题,确保测试数据的准确性与可追溯性。
中央控制室内,吴思晗、李彤两位“00后”巾帼小将请缨,承担起中央控制室协调工作。她们紧盯DCS系统屏幕,实时接收并核对现场三个作业小组发回的每一组阀门测试数据,将调试指令和参数修正要求准确传达给对应小组。
每个阀门需要至少反馈开度为30%、75%和100%以及完全关闭时的4组数据,这些数据涵盖了阀门实际开度误差、响应时间等核心指标。对讲机呼叫不断,她们需要同时处理多路信息,快速判断并做出响应。这对于刚参加工作的她们来说是个不小的挑战。她们精准找到调节阀位置,精细调节,确保不落下任何一个环节。长时间紧盯屏幕和集中精神处理信息,让她们双眼布满血丝。
现场,6名团队成员与施工人员组成小组,在复杂环境中作业。针对阀门行程偏差、反馈信号异常、阀门卡滞等问题,他们依靠专业知识和经验,通过检查气源压力、清理阀杆异物、重新校准反馈装置等方式,逐一分析解决。新员工王玉淳在实战中快速学习成长。老员工郭立、段旭凯耐心指导,分享经验,帮助团队克服困难。
经过6天的努力,调节阀于5月24日完成首次调试。攻坚小组与施工方紧密合作,坚持当天问题当天解决,共处理216项技术难题。
5月30日,攻坚小组联合施工单位和电仪中心,对前期调试中发现的112个存在异常的调节阀再次检查调整,仔细核对行程曲线、重复测试动作精度、排除潜在干扰源,最终458个调节阀全部达标。